技術(shù)文獻(xiàn)前言 兗礦魯南化工公司甲醇合成系統(tǒng)為低壓合成甲醇工藝,年產(chǎn)30萬(wàn)t甲醇裝置,由一套壓縮機(jī)、兩套合成塔基本構(gòu)成。兗礦魯南化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)魯南化工)合成系統(tǒng)主要由三路外放弛放氣管線(xiàn)控制合成塔壓力及放空氣量, 甲醇合成弛放氣的主要成分為氫氣、一氧化碳、 氮?dú)獾榷栊詺怏w,是一種潔凈能源,甲醇合成系統(tǒng)在維持一定的惰性氣體放空量時(shí),弛放氣外放越少,噸甲醇精制氣消耗越低。自2015年以來(lái),合成系統(tǒng)弛放氣放空量增大,導(dǎo)致噸甲醇精制氣消耗增大。為減少系統(tǒng)弛放氣放空量,通過(guò)與相同系統(tǒng)進(jìn)行比較,作了大量計(jì)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),提出了系統(tǒng)改進(jìn)的可行性方案,減少了弛放氣放空量。
1系統(tǒng)現(xiàn)狀
表1甲醇合成進(jìn)料量與放空量數(shù)據(jù)

目前合成系統(tǒng)主要放空位號(hào)為自調(diào)閥 FV7004,流量總表為FIQ7004,,總進(jìn)氣量流量表位號(hào)為FIQ4005,表1為系統(tǒng)穩(wěn)定情況下日流量累積數(shù)據(jù)。其中FIQ4005為合成每天進(jìn)氣總量,F(xiàn)IQ7004為總的弛放氣量,通過(guò)表中數(shù)據(jù)弛放氣占進(jìn)氣量的8.56%左右。根據(jù)公式1弛放氣氣量=進(jìn)氣量×進(jìn)氣量中的惰性氣體含量/弛放氣中的惰性氣量含量, 對(duì)進(jìn)氣量和弛放氣量的氣體成分進(jìn)行取樣,表2為進(jìn)氣氣體成分,表3為弛放氣氣體成分,氮?dú)馀c甲烷之和為惰性氣體含量,根據(jù)物料平衡公式1及表2、表3中的氣體成分?jǐn)?shù)據(jù),可以計(jì)算出實(shí)際弛放氣量的放空量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了理論計(jì)算的弛放氣量,由表4可以看出在進(jìn)氣量為2373350.4Nm3/d時(shí),實(shí)際生產(chǎn)弛放氣氣量超出理論值4887.47Nm3/h。而與魯南化工公司毗鄰的新奧鳳凰有限公司及兗礦國(guó)宏化工有限公司,弛放氣占新鮮氣量比值分別為2.6%、5.2%, 這充分表明魯南化工弛放氣放空量有待改進(jìn)。


2原因分析及改進(jìn)方案
2.1換熱器管程結(jié)蠟
粗甲醇水冷器管程結(jié)蠟,大大影響了換熱效果,導(dǎo)致循環(huán)氣溫度上升,循環(huán)氣中的甲醇成分升高,加重了催化劑負(fù)荷及合成塔副反應(yīng),造成放空量增大。為了疏通換熱器管程,保證換熱面積,提高換熱系數(shù)。制定兩種清理方案。方案一:將其中一個(gè)換熱器的循環(huán)水進(jìn)出口關(guān)小或關(guān)閉,冷卻器出口溫度上升至70℃以上,利用高溫將列管中的蠟化掉,石蠟融化溫度為70℃左右,該方案適合于系統(tǒng)正常運(yùn)行中對(duì)換熱器的臨時(shí)清理。方案二:利用檢修時(shí)間,將換熱器封頭拆卸,利用高壓水槍將換熱器列管中的蠟吹除,徹底排出系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)粗甲醇水冷器的清理,循環(huán)氣溫度溫度降至50℃以下,減少了循環(huán)氣中的甲醇含量,減少了放空量。
2.2新鮮氣惰性氣體含量高
我廠(chǎng)新鮮氣是氣化水煤氣經(jīng)凈化變換、脫硫、脫碳等工序處理的具有一定氫碳比的氣體,它與變壓吸附來(lái)的富氫氣體混合進(jìn)入壓縮機(jī)新鮮氣段入口。若該氣體惰性氣體含量高,隨著不斷積累,將造成甲醇合成功耗過(guò)高,為了保證壓縮機(jī)不超電流、惰性氣體越高。放空量將越大。馳放氣量外放量大,造成浪費(fèi)。
為了保證系統(tǒng)新鮮氣成分惰性含量較低,并小于1%,我們分別對(duì)前工段變壓吸附和凈化工段惰性氣體含量提出要求。更換分析設(shè)備,精確分析氣體成分,要求每個(gè)班定點(diǎn)向變壓吸附和凈化工段詢(xún)問(wèn)氣量、成分、惰性氣含量并記錄。保證了前工段的惰性氣體含量降到最低。
2.3入塔氣惰性氣體含量控制低
入塔氣是新鮮氣與壓縮機(jī)循環(huán)段的循環(huán)氣混合后進(jìn)入合成塔的氣體,惰性氣體含量的控制對(duì)系統(tǒng)消耗影響很大,惰性氣體含量高,將增加功耗,減少氣耗,但提高了碳的轉(zhuǎn)化率,放空量少。反之,惰性氣體含量低,則轉(zhuǎn)化率低,放空量大,增加了氣耗。我廠(chǎng)入塔氣惰性氣體含量平均8%左右,而國(guó)宏公司與新能鳳凰公司是15%,且一般的低壓甲醇合成系統(tǒng)中的惰性氣體含量控制比例為15%~20%,魯南化工公司入塔氣惰性含量偏低。為了提高入塔氣惰性氣體含量,根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)降低弛放氣放空閥FV7004開(kāi)度,減少放空,提高系統(tǒng)壓力,惰性氣體含量控制在15% 左右。對(duì)策實(shí)施后,惰性氣體含量增高,由原先的8%左右,提高到了11%,放空量減少,噸甲醇精制氣消耗降低,如表5、表6所示。

2.4催化劑老化
催化劑老化,合成氣轉(zhuǎn)化率降低,循環(huán)量大,壓縮機(jī)容易超負(fù)荷,需要增大放空量。本車(chē)間催化劑工作狀態(tài)定期由廠(chǎng)家查看指標(biāo),且催化劑每三年更換一次,現(xiàn)在運(yùn)行良好。
2.5氫碳比控制不合適
氫碳比直接影響著合成的碳轉(zhuǎn)化率及氣耗,控制不當(dāng),循環(huán)量增大,放空量越大。
本車(chē)間根據(jù)催化劑狀態(tài)制定新鮮氣氫碳比是2.05至2.15,入塔氣是5至6,根據(jù)催化劑使用情況,在催化劑使用前期將氫碳比控制較低, 惰性氣體含量控制稍高,在催化劑使用中期,控制新鮮氣氫碳比為2.10左右,惰性氣體含量11%左右;催化劑使用后期,提高氫碳比,降低惰性氣體含量。監(jiān)控運(yùn)行良好。
3效果分析
經(jīng)過(guò)一系列的分析及改進(jìn),對(duì)策實(shí)施后,統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)階段數(shù)據(jù),由表8可以看出弛放氣放空占比明顯降低,由對(duì)策實(shí)施前的8.56%降至了5.7%左右。

4、總結(jié)
通過(guò)對(duì)魯南化工公司甲醇合成系統(tǒng)進(jìn)氣量及弛放氣量的數(shù)據(jù)收集及分析,找出了影響弛 放氣放空量偏大的關(guān)鍵原因,并提出切實(shí)可行的方案,對(duì)策實(shí)施后,弛放氣放空量由原先的8.56%降至5.7%左右,技改取得了大成效。

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